破局!高精度阀芯技术填补行业空白
2026-01-15 09:25:23

在徐工液压事业部阀生产车间内,一排排数控机床平稳运行。高级技师徐明正凝神进行阀尺寸精度检测,目光如尺、手势沉稳。周围设备光洁锃亮,指示灯静静闪烁,工位井然有序,共同勾勒出一幅现代化智能制造的生动画面。
“虽然天气寒冷,但是心里暖洋洋的。”徐明完成的“一种适用于铸造阀体的高精度阀芯孔精密加工方法”前不久刚荣获2025年度全省职工“五小”活动省级优秀项目,该技术为行业首创并成功批量应用。
加入事业部12年来,徐明作为课题骨干参加国家重点研发计划项目3项、省部级项目2项,授权国家专利42件,发表学术论文8篇,突破20余项关键核心技术。
19件划伤:一场突如其来的“质量警报”
2023年盛夏的一天,徐明突然接到中挖阀体自动化加工生产线工段长的电话:“徐工,今天中挖阀阀芯孔机加工划伤了19件!”
“19件!”这个数字如同晴天霹雳,瞬间绷紧了他的神经。他立刻放下手头工作,直奔车间现场。
19个阀体整齐地排成两列,他弯下腰,手电筒光束如探针般一寸寸扫过金属表面。偶尔,某个异常的光泽会突然闯入视线——那是一处先前被忽略的细节。他心头一紧,立刻转身折返,重新从第一个阀体开始逐一排查。就这样,他在狭长的队列间来回奔走。七月的暑气蒸腾,豆大的汗珠顺着他的额角滚落,滑过脸颊,滴在工作服上晕开一片深色印记。他顾不上抬手擦拭,只专注地盯着每一个划痕,心中只有一个念头:必须尽快揪出那个造成划伤的“元凶”。
终于,在反复观察对比后,徐明发现,每个阀芯孔都有不同程度螺旋状划痕,“螺旋状!可能解决问题的关键就在这里!”
抽丝剥茧:在失败中寻找真相
发现问题关键后,徐明立即联系事业部两位技能大工匠,三人迅速组成攻坚小组,一场争分夺秒的“会诊”拉开序幕。
他们首先锁定刀具:是否崩刃?是否粘铁屑?或形成积屑瘤?可逐一拆检后,刀具锋利完好,全部排除嫌疑。接着疑点转向毛坯材质,难道硬度超标?检测结果却显示:完全符合标准。难道是扩孔镗刀抗震性能原因?可是这也不会造成这样的划伤……一次次假设被推翻,一个个思路归零重来。
“到底是什么造成了螺旋状划痕?或许不是单一的某个原因?”徐明并未气馁,他果断转变思路,带着团队反复论证、深入研讨,终于,在连续多轮数据分析和现场验证后,问题的“病灶”被锁定:果然不是单一的原因,而是多重“隐患”的叠加——铸造阀芯孔弯曲度偏大,导致加工基准失稳;扩孔镗刀抗震性能不足,切削中产生振动;精铰导引刀与通体铰刀配合不良,造成导向偏差;再加上加工参数设置欠优,这些最终造成了螺旋状的划伤缺陷。
破茧成蝶:毫厘之间的匠心突破
突破口终于被攻下,徐明没有片刻停歇,立刻投入到优化方案的攻坚中。他深知,解决问题只是第一步,真正的挑战在于如何让解决方案既精准又高效。工段长此前关于加工效率的反馈始终萦绕在他心头:新方案不仅要“治标”,更要“治本”,不仅要消除划伤缺陷,更要提升整体加工效率,确保生产过程的一致性与稳定性。
然而,国内外同类产品普遍采用通用加工工艺,却始终难以保证铸造阀芯孔的圆柱度和尺寸精度——要么形位偏差大,要么表面质量不稳定,成为行业久攻不克的“老大难”。徐明没有退缩,他主动携手事业部技能大工匠,展开头脑风暴,从工艺方案到刀具结构,从切削受力到材料特性,逐项推演、反复论证。
他们重新设计加工流程,颠覆传统思路,对刀具结构进行精细化重构,调整切削角度、优化排屑槽型、增强刀体刚性,并不断调试加工参数,在一次次试切中捕捉细微变化,在一轮轮验证中积累可靠数据。历经数十次试验与迭代,一项创新性的高精度加工方法终于诞生——一种适用于铸造阀体的高精度阀芯孔精密加工方法:针对带预铸孔的阀芯孔,采用双刀刃抗震扩孔镗刀扩孔、双刀刃抗震扩孔镗刀半精加工、精铰导引刀铰导引孔、导条可调双刀刃铰刀精铰孔,提高了阀芯孔圆柱度和尺寸精度。
车间灯光下,徐明望着应用这一方法加工完成的阀体,内孔光洁如镜,尺寸分毫不差。他知道,这不仅是工艺的突破,更是匠心与智慧的结晶。
目前,事业部已使用该方法批量加工XOV25中挖阀产品3万余台套,解决了中挖阀阀芯孔加工效率低、加工精度不高及稳定性不足、震纹划伤等行业难题,该加工方法也已推广应用于XOV20系列多路阀、XDJCDLF-H先导集成多路阀等20余种产品。
陆永超